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基于有限元分析的现场铣床横梁结构优化

时间:2010-06-02 08:00:00 来源:

     3横梁结构改进和分析
    
     3.1横梁结构的改进

    
     从以上分析可知,横梁的刚度不足是影响变形的主要原因。在横梁改进设计中,考虑到机床的工作环境等方面因素,改进时对横梁基本结构不作大的变动,为提高横梁抗扭刚度采用了对角筋板抗扭理论,将横梁内部的筋板改为x型;为了充分发挥纵向筋板的抗扭性能,筋板布置角度应尽量与水平面成45。和135。的方向,改进的方案如下:
    
     (1)将筋板数量由原3块变为5块,厚度由10mm增加到15mm;
     (2)在横梁内部加一条纵向的水平筋板s.厚度为15mm;
     (3)将梯形角d由16。增大为20。;
     (4)横梁内部新增X型筋板,厚度为15mm,宽为30mm。改进后的结构见图8。
    
     3.2有限元分析
    
     将改进后的横梁模型导入有限元分析软件中,经过分析计算后得出横梁的变形(见图9)以及横梁的振型结果,横梁在加工过程中的最大变形量为0.056mm,改进后横梁最大变形量比改进前明显降低。
    


     3.3计算结果与实验验证
    
     为验证上述改进的合理性,对铣床进行了模态实验。用一刚度小的索悬挂激振器,分别在主轴端部的三个方向上对机床进行正弦扫频激励,在铣床上布置了14个测点,通过安装在主轴端前端、横梁上部和滑板上的8个加速度传感器拾取系统的振动信号,对其进行模态分析。
    
     从表2中可以看出,本文的计算结果与试验测试结果比较吻合,横梁动态性能有了明显提高。其中,一阶频率偏差相对较大,这是因为机床主轴箱与滑板的接触刚度在计算时没有考虑,导致一阶模态结果偏小。
    


     4结束语
    
     通过有限元法对原横梁及改进后的动态分析和对比,探讨横梁内部筋板的布局对其动态性能的影响,并以横粱振动模态相对位移量的大小为设计的参考依据,提出了对横梁的改进建议,并通过实验验证,横梁结构的优化设计是可行的,对减小其变形量、提高加工精度起到良好的作用。